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HL型链斗式提升机改用钢丝绳牵引初探

发布时间:2023/1/2949

HL型链斗式提升机(以下简称链斗机),它在生产中易出现轮轴、链环沟和链条断裂、 跑边、脱轨和爬轮等故障。另外,笨重的链条给维护增加了困难。故此,我厂自制了一种与链斗机相似的用钢丝绳牵引的绳轮提升机,见图1。

绳轮提升机结构图

改造后,原机壳和传动结构不变。开始在 8m高的矿渣、混合料和水泥包装等三台链斗 机上作试验。2003年在22 , 23和24 m的提升机 上推广应用,其中24 m的提升机已使用三年未 换钢丝绳(详见附表)。使用中,牵引件没有 抖动和撞击机壳等现象,抗拉强度高,使用效 果比较理想。下面将改进情况作一介绍。

改造前后的HL300提升机比较
提升物料种类使用地点提升高度(m)寿命(月)价格(元/m)维修(月)
改前改后链环钢绳链环钢绳
矿渣窑侧81~312~24702.11~312~36
混合料水泥磨头81~312~24702.11~312~36
水泥水泥磨尾81~312~24702.11~312~36
生料生料磨尾241~312~36702.11~312~36
生料粉成球料仓231~312~36702.11~312~36
水泥均化库221~312~36702.11~312~36

一、改造后出现的问题及解决的方法

1、原料斗和传动节间距实际为0. 3m以上。 而上绳轮直径是0.64m,下绳轮直径是(1. 51 m。因此,当钢丝绳随绳转向时,产生折切现 象,又因钢丝绳抗折强度较差,在工作时,拉、 折、压三种外力交变作用会缩短其使用寿命。

2.原减振保护胶垫宽仅40mm,既窄又不耐用,常脱落使钢丝绳与绳轮摩擦。

3.原绳垫 卡因形状不适,其边缘锐角直接扎切钢丝绳, 此乃为断绳的主要原因之一。针对上述问题,我们将原斗距和传动节间 距改为0.2m,胶垫改为70m长度与角铁和 料斗相等,将凹形绳垫卡改成弧形绳垫卡,它 与绳轮外圆配合好能消除扎切钢丝绳的现象。

改造后,提升机的使用寿命从原来的1一 3个月提高到12一24个月。另外,我们调查发 现,各厂生产的链斗机链轮的间距相同,故可 用链轮代替我厂自制的绳轮。

二、安装和维护中应注惫的问题

1、我厂选用中心带有机芯的。型钢丝 绳,规格为Φ11~12.5mm和Φ14~15 .5mm。每台提升机四根钢丝绳依次排列于上下绳轮边 沿内侧。先将张紧螺栓退到最小位置,再将钢 丝绳拉紧,张紧度以手掌按绳有弹性为宜。绳 头交接处用10mm或12m m的钢丝绳卡卡牢。

2.料斗和传动节的安装间距不超过0. 2 m,相互间误差不宜过大,否则,会影响传动 平稳性,导致扎切钢绳。节距与钢丝绳的交角 应相互垂直。绳垫夹要放正,螺栓按要求预紧防 松。料斗、传动节装配完后,调好张紧度,空 载运行无跑边、越轨、跳轮和脱落现象后,即 可转入重载运行。

钢丝绳在生产初期,可3天、10天、30天 多点、分别紧固螺栓数次,随时注意调整张紧 装置、预紧料斗和传动节螺栓,避免造成歪、 斜、脱落等故障。一般使用中发现打滑,可不 停机,直接调整外露的张紧螺栓即可,操作方便。

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